Nachdem ich das Ding so wie´s aktuell funktioniert eigentlich schon fast aufgegeben hatte habe ich mich doch noch mal eingehend mit meinem Ronin-S und den Settings befasst.
"Mein" Hauptproblem mit dem Ding war bisher dass kaum flüssige Schwenks möglich waren, immer nervige Geschwindigkeitsänderungen besonders bei langsamen Pans zu sehen waren und das Anlauf- und Abbremsverhalten stets von unharmonischen Rucklern gezeichnet war.
Im DJI Forum haben das auch einige so festgestellt und unter "pan wobble" diskutiert. Einigen ist dabei aufgefallen dass das Neigen (Tilt) eigentlich fehlerfrei ist - was ich so auch bestätigen kann.
Ich habe dann noch ein paar "Stunden" mit den SmoothTrack Parametern gespielt, aber bis auf ein paar zufällige Glückstreffer gab´s da keine Verbesserung.
Die Verbesserung ist woanders versteckt, nämlich in den Motor Settings bzw. den dortigen Regelparametern.
Die Autotune Funktion ermittelt zwar aktuell in FW1.04 deutlich andere Werte als noch unter 1.03, wenn man die Advanced Settings aber aufschaltet fällt auf, dass unter "Strength" für Pan und Tilt deutlich abweichende Werte ermittelt werden (bei mir "10" für Pan und "20" für Tilt mit Sony a7M3 mit Sony 24-105 4.0G).
Das könnten interne Skalierungen sein nur meine ich dass für eine Kamera die im Schwerpunkt ausbalanciert ist und dessen bewegende Motoren "in einer Höhe" liegen "die gleichen" Parameter für Pan und Tilt angezogen werden sollten.
Kurzum habe ich bei Pan/Strength den gleichen Wert der für Tilt ermittelt wurde gesetzt (hier "20") und siehe da das Ding schwenkt nahezu "perfekt"!
Noch besser wird das Ergebnis sogar wenn ich dort "40" einstelle, deutlich darüber wird´s dann aber instabil.
Erneutes Autotune setzt die Parameter dagegen wieder auf 10/20 zurück.
Keine Ahnung ob das von DJI so gewollt ist oder nicht (Antwort steht aus), aber mit der manuellen Anpassung "funktioniert" das Ding jetzt erstmal für mich, vorher konnte ich eigentlich nur ohne (Pan-)Kamerabewegung aufnehmen.
Trotzdem stecken noch ne Menge anderer Bugs und Shortcomings im Gerät. Bei der Systemkalibrierung wird z.B. der Joystick nicht deaktiviert. Bin beim Testen versehentlich drangekommen und obwohl das Ergebnis mit OK bewertet wurde hatte ich danach ein Karussell vor mir welches auch über die eigentlichen Softwarewegbegrenzungen hinaus das Objektiv böse hat anschlagen lassen.
Weiterhin lässt sich mein Ronin nicht immer aus dem Standby erwachen was nervt, weil danach aus- und wieder eingeschaltet werden muss was jedes Mal ca. 10s in Anspruch nimmt.
"Restore Gimbal Setup" lässt zudem User Mode Settings stehen, setzt nur Mode 1 (oder den zuletzt aktiven??) zurück.
Die User Mode LED´s sind auch zu düster, da kann man draußen nichts sehen. Die Modi werden aber mit der M Taste nur durchgetoggled. Besser wäre nach einer Pause wie beim Moza Air immer wieder bei Mode 1 anzufangen und dann so weit zu gehen so oft die Taste getippt wird.
U.A. ist das Track Feature auch noch sehr elementar, kann im Gegensatz zu den anderen Modi keine Push Pan Position übernehmen.
Hin und wieder stelle ich im Griff bei Bewegung Vibrationen fest. Beim Filmen hatte ich dagegen keine Störungen mehr, kann aber potentiell trotzdem noch passieren.
Die Kamerasteuerung über den Gimbal scheint auch bei den freigegebenen Kameras (Panasonic, Canon, Nikon...) kaum zuverlässig zu funktionieren von dem was man im DJI Forum so liest.
Die Sony USB Steuerung ist noch im Betastadium und für Normaluser überhaupt nicht verfügbar. Die derzeitig ebenfalls wacklig funktionierende Steuerung per IR Sender ist eigentlich nur nen schlechter Witz wenn man bedenkt, dass unbekannte 3rd Party Hersteller das sowohl per IR als auch USB zuverlässig hinkriegen.
Habe selbst mal mit Wireshark die Kommunikation aus der Sony ImagingEdge App geloggt und erfolgreich "zurückgespielt" - frage mich was da überhaupt für Krampen bei DJI am Ronin-S rumprogrammieren wenn das solche Schwierigkeiten birgt und in 1.04 noch solche Bugs drin sind. Wahrscheinlich diejenigen welche aus den Kopterteams "rausgeflogen" sind ;-)! Ich hätte dem "Konzern" da mehr zugetraut.
Unterm Strich würde ich aber weiterhin sagen dass das Ding Potential hat und aktuell mit manueller Nachhilfe jetzt auch schon sehr gut die "Grundfunktionen" erfüllt.
Woanders (Zhiyun, Gudsen...) war´s auch sch....., hier stimmt zumindest aber schon mal das Gerüst (Hardware).
Bin guter Dinge...